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支点——轧钢厂棒材作业区精整区产品质量提升及设备升级改造小记

发布日期2024-01-05 01:48:38 编辑:od体育官网在线登录入口

  阿基米德曾说:给我一个支点,我能撬起整个地球。如今,在轧钢厂棒材作业区精整区,也有这样一个支点,撬动的是多年制约效率提升的痛点问题,这个支点就是“持续改进,不停地改进革新”。

  在“巴登文化”的浸染下,多年来,该作业区在公司的支持下,在轧钢厂的带领下,以效率效益提升为目标,聚焦价值创造,在现状中找问题,在创新中找答案。

  借由八高炉系列检修之机,公司在轧钢厂棒材作业区新建了精整C区,不仅“复制”了A区的所有功能,且更加自动化、智能化。运行一年多来,长期存在的A区、B区利用率严重不均,一跨、二跨行车利用率低,精整收集工序设备故障率高、自动化程度低、人工劳动强度大、生产节奏快等瓶颈问题得到彻底解决,更好适应了坯材产能匹配和产品产质量提高的新要求。

  任何系统都是一个动态的矩阵,每个关卡、每个环节的慢慢的提升,是实现设备效能最大发挥的坚强保证。作业区一班人,想法很朴素:“新的工艺布局,如果产量不提起来,效率效益不提起来,说不过去。”

  出发点很高大上,但他们的着力点很落地。在积极开展好日常生产工作的同时,他们在设备改进上争先恐后做起了文章。

  靳建波,精整区维修组长。说起跟这套设备打交道的时长,他排第二,没人能排第一。

  在日复一日的观察中,他在钢材有时会出现的变形和缠绕中看到了改进空间。通过轧机、冷床、定尺机的“加工”后,温度依然很高的钢料会在段链上完成点支,之后由集料装置堆积成型,再由平托移钢装置托至收集辊道内。

  生产时,链条需要一直动作,钢料始终有一定速度。当钢料堆在一起,其相互之间因挤压易产生变形缠绕,且与段链尾部支架的长期摩擦势必造成支架磨损严重,对钢材表观质量影响较大,且挂钢问题不断发生。

  对此,靳建波决定对支架进行改进,减少钢料对其的冲击。经过细致沟通,作业区技术员沈佳伟很快将靳建波的想法转换成图纸。工友们用两块10mm钢板以及4盘6201轴承,自制了新的支架,将支架与钢料的接触面由平面改为轮轴,利用换工艺等时间来更换,滑动摩擦变成了滚动摩擦,原先钢料变形缠绕的问题得到了极大改观,挂钢问题大幅度减少,由此带来的故障停机时间月可减少20分钟,增效约7.84万元。

  完成点支后的定尺被送至打包环节之前,要在活动挡板的作用下,实现钢料头部对齐。一包钢料大约3吨,辊道传送速度1m/s,其动量大约3000kg/s,这样的冲击力直观上就是“当”的一声撞击,而对于现场职工来说,他们看到的是遭受冲击的缓冲结构长期的磨损。

  活动挡板缓冲结构由底座、撞头、销轴、碟簧组成,每个撞头上装有15片碟簧,起缓冲作用,然而长期的撞击使撞头上的碟簧受力严重造成弯曲断裂。大家决定对挡板缓冲结构可以进行改进。首先将撞头换为缓冲板增加受力面积,再用2块10mm胶皮代替碟簧起缓冲作用。新的挡板改进上线倍,在减少备件费用的同时,减少了备件更换时间,作业效率得到一定效果保障。

  C区6段链采用升降链形式,通过气缸驱动,实现A区收集与C区收集的自由切换;自主研究设计,将移钢小车传动链轮、五段链及C区传动链轮改为剖分式,降低更换链轮的困难程度和检修时间;CS5操作台、A区打包机操作台与C区CS8打包操作台合并,实现集中管控,工序自动化程度大幅度提高,人工劳动强度大幅度降低……

  2023年3-7月棒材作业区产量较去年同期提高2.07吨,故障停机时间降低16.4小时,按180吨机时产量、100元吨钢效益算,创效236万余元。

  在这组数据中,精整区发挥了几成作用,或许无法精确测算,然而,其立足当下持续改进,脚踏实地不停地改进革新的足迹却让我们正真看到了“支点”的力量。

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